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FOTRIC携防爆热像仪,为化工厂检测重大危险源

近期,FOTRIC来到山东一化工企业,检测双氧水生产装置,使用FOTRIC防爆型热像仪,发现若干处缺陷。




前我国双氧水生产装置已全部为蒽醌法生产装置。有人这样描述蒽醌法双氧水的生产:用危险的原料,通过危险的过程,生产危险的产品。

根据黎明化工研究院提供的数据,国内已投产的蒽醌法双氧水生产企业有99家,总生产能力约2200万吨/年,在建27家,总生产能力约1200万吨/年,双氧水装置规模逐渐大型化。


一、机封密封部位温度偏高


隐患描述丙烯输送泵PU-801B运行泵检测到机械密封部位温度偏高。
潜在风险机封密封温度持续偏高,造成密封圈老化失效,缩短机械密封使用寿命,甚至导致机械密封失效,大量丙烯泄漏,引发事故。
整改措施
1. 对比设备使用、维护说明书,排查温度偏高的物的、人的、管理上的原因,制定纠正与预防措施。
2. 拆检机械密封,重点检查密封圈、动静环密封面,发现异常及时更换。
3. 检查增速箱润滑油的滤芯堵塞情况、疏通清理油冷循环水程,保障润滑油取热冷却效果。

4. 定期对机械密封部位进行排查。


二、机械密封压盖温度偏高


隐患描述:环氧氯丙烷装置环化塔底泵机械密封压盖温度偏高,冷却效果较差。
潜在风险:机封密封温度持续偏高,造成密封圈老化失效,缩短机械密封使用寿命,甚至导致机械密封失效,引发高温介质泄漏。
整改措施
1. 拆检机械密封,疏通清理水套,提高冷却效果。

2. 定期对屏蔽泵进行排查。


三、机械密封自冲洗管不通


隐患描述环氧氯丙烷装置现场凝结水泵自冲洗管不通,现场机封泄漏。

潜在风险
1. 机械密封密封腔无冲洗,长期使用造成密封圈老化失效密封失弹,缩短机械密封使用寿命,甚至导致机械密封失效。
2. 即使更换机封,后期使用仍存在泄漏隐患。
整改措施
1. 切换机泵后拆检疏通自冲洗管。

2. 定期对自冲洗管进行排查。


四、屏蔽泵冲洗液温度偏高


隐患描述环氧氯丙烷装置现场屏蔽泵冲洗液温度偏高,冷却效果较差。
潜在风险
1. 石墨轴承冷却、润滑效果变差,缩短其使用寿命。
2. 冲洗液温度偏高,导致冷却夹套结垢,产生恶性循环。
3. 屏蔽泵损坏。
整改措施
1. 拆检节流衬套、冷却液、水冷夹套等部位,清理疏通结垢、堵塞,提高冷却效果。
2. 定期对屏蔽泵进行排查。


五、电机运行温度偏高


隐患描述环氧氯丙烷装置现场液环真空泵电机运行温度偏高。
潜在风险
1. 电机定子绝缘效果差,甚至损坏电机。
2. 电机轴承表面温度已达到80℃,内部可能已超85℃,超国标滚动轴承运行温度标准,长期使用损坏轴承。
整改措施
1. 查找工艺使用原因是否存在超负荷使用的情况。
2. 拆除工艺超负荷原因,查找电机超温原因。

3. 定期对电机进行排查。


六、其它检测场景


(1)储罐液位核对

遇到现场液位计失灵故障时,可通过热像仪进行液位的核对验证。


(2)水冷器冷却效果验证

及时发现水冷器冷却效果不足。下图水冷器冷却效果良好,壳程外表面温度梯度明显。



(3)电气元件、接线端子、电缆等排查,快速查找、定位隐患部位。


(4)双氧水装置氢化塔、氢化液泵、循环氢化液泵,氢气泄漏着火隐患排查,及时发现氢气着火隐患。